采空區(qū)瓦斯抽放技術在霍州礦區(qū)的應用
霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司店坪煤礦礦長 郭東相
摘要:通過對霍州煤電公司李雅莊礦綜采2-411工作面的瓦斯來源及涌出規(guī)律的分析,在霍州礦區(qū)首次采用瓦斯移動泵抽放采空區(qū)瓦斯,有效地解決了瓦斯超限問題,保證了安全生產。
關鍵詞:采空區(qū) 瓦斯抽放 應用
1試驗工作面概況
霍州煤電集團李雅莊礦為高瓦斯礦井,該礦2-411工作面位于四采區(qū)的下部,開采2#煤層,煤層厚度2.9-3.42m,平均3.3m,工作面走向長度775m,工作面采長146m,為解決上隅角瓦斯超限及供風量小問題,工作面采用兩進一回通風系統(tǒng),工作面布置及通風系統(tǒng)見圖1。工作面采用綜合機械化沿頂板一次采全高的走向長壁采煤法,頂板采用全部垮落法管理。采面設計日產量2500t/d,煤的自然傾向性為不易自燃。
圖1 2-411工作面布置及通風系統(tǒng)示意圖
2、問題的提出
2-411工作面于2003年10月開始回采,工作面瓦斯涌出量約10-15m3/min,其中工作面采空區(qū)瓦斯涌出量較大,占工作面總瓦斯涌出量的60%以上。隨著生產的進行,采空區(qū)面積的加大,采空區(qū)瓦斯涌出量有加大的趨勢,采用兩進一回通風系統(tǒng)雖然緩解了上隅角瓦斯超限問題,但尾巷、液壓支架間仍有瓦斯積聚現(xiàn)象發(fā)生,個別區(qū)域瓦斯?jié)舛壬踔吝_到10%,工作面被迫停產近一個月。
采空區(qū)內瓦斯涌出的能量來自于濃度差及采空區(qū)漏風。由于采空區(qū)深部的瓦斯?jié)舛雀哂诓擅嫱咚節(jié)舛?,而氣體總是從濃度高的地方向濃度低的地方擴散、流動,直至趨向平衡,采空區(qū)瓦斯涌出的另一個重要原因是在采空區(qū)靠近采面的空間內存在著漏風,在采空區(qū)形成通風負壓,漏風風流攜帶濃度較高的瓦斯向工作面涌出,由于液壓支架的存在,造成支架的后上方局部瓦斯積聚,給工作面生產造成安全隱患。此外,2-411工作面尾巷要保留,下一個工作面繼續(xù)使用,為使尾巷不成為盲巷,利用局扇向尾巷最里面供風,稀釋巷內的瓦斯,但隨著采空區(qū)面積的加大,采空區(qū)深部高濃度瓦斯涌出到尾巷,尾巷內瓦斯?jié)舛葧r有超限現(xiàn)象。
為了摸清工作面及采空區(qū)沿采面方向的濃度分布,我們對2-411工作面瓦斯進行了連續(xù)測定工作。
測定方法:測定時間選擇檢修班,工作面共有100個支架,從進風側向回風側架號依次為1、2、3……100,每五架布置一個測點,共布置20個點,每班測定,各測點取平均值,各測點瓦斯?jié)舛纫姳?/span>1,濃度變化趨勢風圖2。(虛線為假想的U形通風時常見的濃度分布曲線)
2-411工作面架間瓦斯?jié)舛葴y定
表1
支架號 |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
瓦斯?jié)舛龋?span>%) |
0.2 |
0.26 |
0.54 |
0.6 |
0.72 |
0.81 |
1.1 |
2.3 |
0.92 |
1.2 |
支架號 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
瓦斯?jié)舛龋?span>%) |
0.85 |
0.7 |
0.68 |
0.69 |
0.66 |
0.65 |
0.56 |
0.56 |
0.52 |
0.41 |
注:架間指切頂線頂板下50mm處,測定時間為2004年2月16日—19日
圖2 2-411綜采面沿采面方向瓦斯?jié)舛确植?/span>
工作面采面方向瓦斯?jié)舛确植嫉淖兓厔菘山埔暈椴煽諈^(qū)靠近工作面區(qū)域內瓦斯?jié)舛茸兓厔?,在距離工作面較近區(qū)域內,由于采空區(qū)漏風流流動對瓦斯的運移作用,從進風側向回風側方向瓦斯深度逐漸增大。由于工作面采用兩進一回通風系統(tǒng),上隅角附近有風流進入,使其周圍瓦斯?jié)舛冉档汀R虼搜夭擅娣较蛲咚節(jié)舛容^高的區(qū)域不再是上隅角,而是靠近進風側30-50m的區(qū)域內。且濃度最高的區(qū)域是不固定的,與工作面距后方第一個貫眼的距離有關。根據(jù)采面的邊界條件,可以推知采空區(qū)內風流及瓦斯流動規(guī)律如圖3所示。
圖3 抽放前采空區(qū)內風流及瓦斯運移示意圖
3采空區(qū)瓦斯抽放及效果考察
根據(jù)對2-411工作面的瓦斯來源分析及采空區(qū)濃度分規(guī)律的研究,工作面支架間及尾巷深部瓦斯超限都是由于采空區(qū)內高濃度瓦斯向外涌出造成的,因此決定在2-411工作面進行采空區(qū)瓦斯抽放。根據(jù)工作面布置,采用付巷與尾巷間的聯(lián)絡巷插管抽放方法,該方法工藝簡單,投資小,根據(jù)抽放量要求,抽放設備采用YD-6型移動抽放泵。
瓦斯抽放系統(tǒng)運行后,抽放濃度平均為12%,抽放瓦斯量約為3.6m3/min,瓦斯抽放后上隅角、支架間及尾巷未出現(xiàn)瓦斯超限現(xiàn)象,保證了安全生產,根據(jù)抽放效果,預計瓦斯抽放后采空區(qū)內風流及瓦斯運移路線如圖4所示
圖4 抽放后采空區(qū)內風流及瓦斯運移示意圖
4結論
經實踐證明,在2-411工作面進行的采空區(qū)插管抽放方案合理、工藝簡單、效果顯著。為今后霍州礦區(qū)開展瓦斯抽放積累了經驗,其成功經驗將在李雅莊礦其它工作面及霍州礦區(qū)其它礦井推廣應用。