礦井合并時的通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造
劉建和
大同煤礦集團(tuán)公司大斗溝煤業(yè)公司
摘 要:介紹了大斗溝煤礦將2個通風(fēng)系統(tǒng)獨(dú)立的大井和南井進(jìn)行合并改造的過程,成功地將一座開采技術(shù)條件落后的小井合并到大井系統(tǒng)內(nèi),增加了大井的服務(wù)年限。
關(guān)鍵詞:礦井合并;資源整合;優(yōu)化;改造;
大斗溝煤礦有2個井:一個大斗溝大井,另一個是資源整合劃撥過的大西溝南井,二個井各自有獨(dú)立的通風(fēng)系統(tǒng),大井采用綜采工藝采煤,南井沿用炮采工藝采煤,到2007年底,大井核實(shí)開采儲量剩670萬噸,南井核實(shí)開采儲量剩293萬噸。大井繼續(xù)使用綜采工藝采煤服務(wù)年限剩5年,南井沿用炮采工藝采煤服務(wù)年限有30年。為淘汰落后的炮采工藝采煤方法,提高煤炭資源開采率,延長大井礦井服務(wù)年限,經(jīng)技術(shù)改造將兩井連通,使2個獨(dú)立的通風(fēng)系統(tǒng)合并為一個獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng),為同類資源整合礦井提供了可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。
1 礦井概況
大斗溝大井于1957年由大同礦務(wù)局設(shè)計處設(shè)計,設(shè)計能力45萬t/年,1960年9月投產(chǎn),1963年達(dá)產(chǎn),1976年進(jìn)行了技術(shù)改造,改造后1984年綜合能力達(dá)164萬t,服務(wù)至1993年末,礦井2號煤層、3號煤層儲量日漸枯竭,為此將大西溝礦礦井部分井田劃給大斗溝礦作為擴(kuò)區(qū)延伸,開采11號層、14-2號、14-3號煤層,2002年同煤集團(tuán)公司將大西溝南井劃歸大斗溝礦開采,2006年大井核定生產(chǎn)能力在185萬噸,大西溝南井核定生產(chǎn)能力在15萬噸。
大井礦井采用平峒單水平上下山方式開拓,壓入式通風(fēng),有2個生產(chǎn)盤區(qū),分別為14#層416盤區(qū),14#層422盤區(qū)。有7個井口,一個進(jìn)風(fēng)井口(東井主井)、5個回風(fēng)井口(東井副井、六風(fēng)井、四風(fēng)井、三風(fēng)井和1200平峒),AGF606-2.82—1.54—2型主要通風(fēng)機(jī)安裝在東井主井,,供風(fēng)能力為13300米3/分。主要運(yùn)輸大巷在1200水平,開采總體規(guī)劃是盤區(qū)前進(jìn)式,工作面后退式,使用的采煤工藝為綜采;掘進(jìn)工藝為機(jī)掘、炮掘。
大西溝南井的通風(fēng)方式中央并列式,抽出式通風(fēng)。有2個井口,一個進(jìn)風(fēng)井口(南井主井)、一個回風(fēng)井口(南井副井),F(xiàn)BDCZNo16型主要通風(fēng)機(jī)安裝在南井副井,供風(fēng)能力為2460米3/分。主要運(yùn)輸大巷在1016水平,開采總體規(guī)劃是盤區(qū)前進(jìn)式,工作面后退式,受原井巷斷面限制,采煤工藝沿用炮采,掘進(jìn)工藝為炮掘。
2 技術(shù)改造方案的確定
2.1 技術(shù)改造方案
大西溝南井目前工作面的開采方式為刀柱式采煤,運(yùn)煤系統(tǒng)全部為礦車運(yùn)輸,由于采煤工藝落后,煤炭資源損失較大,為了提高煤炭回采率,須采用綜采設(shè)備,由于南井運(yùn)輸能力差,為此還需從大井向南井補(bǔ)掘一條1400米的運(yùn)煤巷道,針對南井現(xiàn)有的通風(fēng)狀況,提出以下改造方案。1方案一:南井現(xiàn)有的通風(fēng)系統(tǒng)不變,調(diào)整南井主扇風(fēng)葉,調(diào)整主要通風(fēng)機(jī)到最大風(fēng)量,開掘一條大井與南井連通的運(yùn)煤巷道,并使其由大井向南井供風(fēng)。2方案二:從大井往南井開掘兩條供風(fēng)巷道(運(yùn)煤皮帶巷、材料運(yùn)輸巷),停止南井主要通風(fēng)機(jī),使大井與南井合并為一個通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),由大井負(fù)責(zé)南井的供風(fēng)。
2.2 南井困難時期配風(fēng)
綜采工作面1個,910m3/min;備采工作面1個,500m3/min;機(jī)掘工作面2個,550*2 m3/min;炮掘工作面1個,350m3/min;峒室和水倉3個,350m3/min;1016尾巷,300m3/min;合計有效風(fēng)量3510 m3/min;
考慮1.25的通風(fēng)系數(shù)礦井總供風(fēng)量為4388m3/min
2.3 技術(shù)改造方案需做的工程
1)方案一:南井通風(fēng)系統(tǒng)不變,調(diào)整主要通風(fēng)機(jī)風(fēng)量至最大排風(fēng)量3768 m3/ min,由于南井副井擔(dān)負(fù)提升人員的任務(wù),考慮15%的外部漏風(fēng)則最大供給井下供風(fēng)量為3200 m3/min,為此,存在1188m3/min用風(fēng)空缺,需大井往南井供風(fēng)1188m3/min,大井與南井形成壓抽混合式通風(fēng)。為完成該系統(tǒng),需做的工程主要有:1調(diào)整主要通風(fēng)機(jī)風(fēng)葉,使主扇風(fēng)量達(dá)到最大排風(fēng)量;2對南井現(xiàn)有的進(jìn)、回風(fēng)巷進(jìn)行擴(kuò)巷,1016運(yùn)輸巷由現(xiàn)在的2米高×3米寬擴(kuò)至3米高×3.5米寬,長為1900米;1016回風(fēng)巷由現(xiàn)在的2米高×3米寬擴(kuò)至3米高×3.2米寬長為1920米;3從大井14#422盤區(qū)往南井1016運(yùn)輸巷開掘一條1400米長3米高*3.2米寬的運(yùn)煤皮帶巷。
2)方案二:從大井往南井開掘2條供風(fēng)巷道(運(yùn)煤皮帶巷、材料運(yùn)輸巷),停止南井主扇,使大井與南井合并為一個通風(fēng)系統(tǒng),由大井主井主要通風(fēng)機(jī)負(fù)責(zé)南井的供風(fēng)。為完成該系統(tǒng),需做的工程主要有:1從大井14#422盤區(qū)往南井1016運(yùn)輸巷開掘兩條1400米長3米高×3.2米寬的運(yùn)煤皮帶巷和材料運(yùn)輸巷;2對南井1016回風(fēng)巷的1016拐彎至新開424盤區(qū)口進(jìn)行擴(kuò)巷由2米高×3米寬擴(kuò)至3米高×3.2米寬,該段巷長為600米;3停止南井主扇供風(fēng);4根據(jù)大井與南井生產(chǎn)銜接隨時調(diào)整風(fēng)量,保證南井在用風(fēng)困難時期時風(fēng)量能達(dá)到4388 m3/min。
2.4 技術(shù)改造方案對比
在通風(fēng)系統(tǒng)管理上,方案二較方案一通風(fēng)系統(tǒng)簡單,因大井為正壓通風(fēng)、南井為負(fù)壓通風(fēng),如采取壓抽混合,兩井通風(fēng)系統(tǒng)相互影響,會造成通風(fēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定。在經(jīng)濟(jì)管理上,方案二較方案一經(jīng)濟(jì),1臺主要通風(fēng)機(jī)運(yùn)行比2臺主要通風(fēng)機(jī)運(yùn)行更便于集中管理,且可降低通風(fēng)成本。綜上所述,方案二較優(yōu)于方案一,因此選擇方案二。
3 技術(shù)改造過程
3.1 通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)模擬解算
為了保證大井與南井通風(fēng)系統(tǒng)合并改造的安全可靠、技術(shù)可行和經(jīng)濟(jì)合理。首先對通風(fēng)系統(tǒng)改造方案進(jìn)行了通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)模擬,經(jīng)過實(shí)施網(wǎng)絡(luò)模擬,結(jié)果顯示,大井和南井通風(fēng)系統(tǒng)貫通后,通過對南井部分巷道進(jìn)行降阻,根據(jù)風(fēng)機(jī)分支固定風(fēng)量進(jìn)行模擬得出的礦井通風(fēng)系統(tǒng)工況點(diǎn)為風(fēng)量270.6 m3/s,風(fēng)壓為3120 Pa,結(jié)果表明,方案改造實(shí)施后,大井東井主扇可以滿足南井在困難時期通風(fēng)要求。
3.2 技術(shù)改造實(shí)施階段
1)從大井和南井分別開口掘進(jìn)大井與南井的聯(lián)通巷道,在大井與南井的聯(lián)通巷道貫通后,在南井側(cè)先構(gòu)筑密閉隔離,仍保持大井與南井的各自獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)。
2)對南井的主要進(jìn)風(fēng)和回風(fēng)巷道進(jìn)行擴(kuò)巷,減小南井通風(fēng)巷道的風(fēng)阻,確保兩井貫通后的礦井總阻力增高幅度不大。
3)在大井和南井構(gòu)筑改風(fēng)設(shè)施和備足改風(fēng)物料,達(dá)到兩井通風(fēng)系統(tǒng)合并時的改風(fēng)需要,然后在改風(fēng)的前一天,將大井與南井的隔離密閉改為風(fēng)門,改風(fēng)時,只利用風(fēng)門開關(guān)即可實(shí)現(xiàn)改風(fēng),縮短改風(fēng)時間。
4)改風(fēng)時停止南井主要通風(fēng)機(jī),然后調(diào)整各盤區(qū)風(fēng)量,調(diào)完盤區(qū)風(fēng)量再調(diào)整各工作面風(fēng)量,使各用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量達(dá)到配風(fēng)要求。
5)兩井經(jīng)過技術(shù)改造合并后,礦井各盤區(qū)風(fēng)量變化不大,都能滿足現(xiàn)有用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量,礦井的主要通風(fēng)路線雖比以前增長約1600米,但提前已對風(fēng)阻大的巷道進(jìn)行了擴(kuò)巷降阻,實(shí)施改風(fēng)后,礦井風(fēng)壓未增加還有所減少,由未改風(fēng)前的300mmH2O降到290mmH2O。
大斗溝煤礦大井與南井的合并改造是資源整合礦井技術(shù)改造的成功案例,它大幅提高煤炭資源采出率,保證了煤礦生產(chǎn)的安全運(yùn)行,且為促進(jìn)煤炭工業(yè)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)出一條新路。
作者簡介:劉建和,1965年8月生,男, 1988年7月畢業(yè)于河南焦作礦院,高級工程師,現(xiàn)任大同煤礦集團(tuán)公司大斗溝煤業(yè)公司總工程師