一、采煤機自動控制功能概述
采煤機的自動化是整個工作面自動化的中心環(huán)節(jié)。JOY7LS1A采煤機配備記憶智能程控煤巖分界識別及控制系統(tǒng)即記憶截割系統(tǒng),該系統(tǒng)是一種基于位置傳感器和計算機記憶截割的技術(shù),通過計算機的記憶儲存及自動控制實現(xiàn)采煤機滾筒的自動調(diào)高。
記憶截割系統(tǒng)是采煤機的可選功能。此系統(tǒng)增強了采煤機支架聯(lián)動(SIRSA)系統(tǒng)功能,可在JNA Face Boss電控系統(tǒng)中編制不同的割煤方法。一旦編制了這些方法并啟動后,采煤機將在司機最小限度的干預(yù)下自動運行。
記憶截割程序使用兩個安裝在搖臂根部的角度傳感器,跟蹤兩個搖臂的高度,每個搖臂各使用1個角度傳感器。在電控箱中裝有兩個俯仰/搖擺傳感器,程序用來跟蹤采煤機的俯仰和搖擺角度。這些部件與JNA Face Boss系統(tǒng)一起可使采煤機沿工作面自動運行,而不受坡度和搖擺角度的影響。
圖1 采煤機傳感器
二、自動控制實現(xiàn)方式
要實現(xiàn)采煤機記憶截割功能需按要求完成以下基本設(shè)置。
1.輸入記憶截割參數(shù)
操作人員需要在自動操作屏幕上輸入以下參數(shù)以實現(xiàn)記憶割煤。主要包括清除學(xué)習(xí)模式的數(shù)據(jù)、最大煤層厚度、最小煤層高度、采煤機“X”“Y”“Z”方向相關(guān)尺寸、搖臂的長度及其顯示單位、支腿間距、滾筒直徑、高度閾值、搖臂調(diào)整閾值、滾動傳感器的滿刻度值、俯仰傳感器的滿刻度值、左臂角度傳感器滿刻度值、右臂角度傳感器滿刻度值、Delta高度、手動轉(zhuǎn)換模式、記憶截割控制模式、臥底控制最大范圍、左滾筒臥底量、右滾筒臥底量、臥底控制選擇、煤層俯仰角補償、俯仰角變化增量、左搖臂角度修正值、右搖臂角度修正值、俯仰角度修正值、搖擺角度修正值、頂板控制、禁止檢查。
2.采煤機支架聯(lián)動參數(shù)
操作人員需打開牽引參數(shù)屏幕輸入以下參數(shù),主要包括左端頭支架、右端頭支架、機頭自動停止支架、機尾自動停止支架、左復(fù)位支架、右復(fù)位支架。
3.俯仰/搖擺傳感器設(shè)定
JNA Face Boss系統(tǒng)需要與關(guān)于采煤機位置有關(guān)的信息才能正常工作,俯仰和搖擺傳感器給系統(tǒng)提供了采煤機水平位置的信息。使用記憶割煤前,必須先對俯仰和搖擺傳感器進行標(biāo)定。這兩個傳感器的校準(zhǔn)程序要求標(biāo)定以下四個參數(shù):俯仰值的滿刻度值、搖擺值的滿刻度值、俯仰角度的修正值、搖擺角度的修正值。
4.支架寬度設(shè)定
JNA Face Boss系統(tǒng)存儲的采煤機相對于支架系統(tǒng)的位置信息是記憶截割和采煤機支架聯(lián)動的操作的基本信息。采煤機操作人員在執(zhí)行這些操作以前必須先執(zhí)行支架寬度標(biāo)定。
5.搖臂角度傳感器設(shè)定
JNA Face Boss系統(tǒng)需要搖臂的位置信息才能正確執(zhí)行自動割煤功能。搖臂角度傳感器放置在每一個搖臂中,能夠為系統(tǒng)提供搖臂位置的信息。在使用記憶截割前,兩個搖臂的測角儀都必須要進行校準(zhǔn)。JNA Face Boss系統(tǒng)提供了自動的和手動兩種校準(zhǔn)傳感器的方法。
測角儀的校準(zhǔn)過程要求校準(zhǔn)以下四個參數(shù):左搖臂測角儀滿刻度值、右搖臂測角儀滿刻度值、左搖臂測角儀修正值、右搖臂測角儀修正值。
6.編輯記憶截割程序過程表
JNA Face BossSystem用過程表去控制所有記憶截割的程序。有不同的方法來配置記憶截割的功能。搖臂自動控制模式通常是輸入一個“過程區(qū)間”,此過程區(qū)間包括相關(guān)的牽引和啟/停的支架號??刂葡到y(tǒng)保存的過程區(qū)間的數(shù)量是不受限制的,這些過程區(qū)間組成一個過程表。能夠創(chuàng)建和保存多個過程表,每個表都有唯一名字。
記憶截割系統(tǒng)使用存儲在程序表中的信息自動的執(zhí)行采煤機的某些操作。這些自動的操作包括沿著底板中部槽移動采煤機和升高/降低搖臂。過程表被分成不同的區(qū)間,每個區(qū)間制定采煤機在刮板輸送機的某一段上的采煤機動作。在通常的記憶截割配置中,經(jīng)常使用下列點作為參考。如圖2所示。
圖2 記憶割煤配置中的參考點
7.設(shè)定搖臂控制模式
在建立的一個過程區(qū)間內(nèi),每個搖臂都可以設(shè)定為不同的模式,包括:
1手動模式:操作人員手動控制每個搖臂的高度。
2程序模式:僅僅在水平或者坡度變化較小時使用。自動運行時,程序模式將控制搖臂并設(shè)定搖臂固定的截割高度。此高度為與當(dāng)前搖擺角的平行線垂直的滾筒中心到中部槽底板之間的距離。
3程序差模式:允許采煤機在正的或負的高度情況下,自動的控制尾部或參考基準(zhǔn)的滾筒。這個高度由導(dǎo)向滾筒和尾滾筒的高度差值所決定的。當(dāng)采煤機開始截割時,導(dǎo)向滾筒的高度被儲存。尾滾筒將以確定的垂直偏差值跟隨相同的截割輪廓,垂直差值導(dǎo)向滾筒和尾滾筒中心間的垂直距離。當(dāng)新建立一個程序差區(qū)間時,在過程表中輸入此垂直差值。正確的差值為采高減去滾筒直徑(偏差=要求采高-滾筒直徑)。程序差模式、程序模式或重復(fù)模式都可以手動操作導(dǎo)向滾筒,程序差模式用于固定采高的煤層。
臥底控制功能加強了程序差模式的功能,它可以控制臥底量。如果記憶割煤程序試圖把滾筒升離底板或試圖向下割底板,臥底控制將把臥底深度限定在臥底控制量最大區(qū)間參數(shù)、左滾筒臥底量和右滾筒臥底量參數(shù)限定的范圍內(nèi),每個方向都可以使用或禁止臥底控制。
4有基準(zhǔn)的程序差模式:此模式用于自動控制導(dǎo)向滾筒和尾滾筒。這個模式和程序差模式相似,但不用導(dǎo)向滾筒作為基準(zhǔn),用程序表中以前一區(qū)間中儲存的高度作為基準(zhǔn)。
5重復(fù)模式:允許司機把工作面的輪廓輸入記憶截割程序,然后在割煤過程中重復(fù)。在沿工作面的手動控制割煤過程中,記憶割煤系統(tǒng)保存或?qū)W習(xí)一個搖臂的高度輪廓。一旦采煤機保存了輪廓曲線,且處于自動模式,重復(fù)模式將復(fù)制保存割煤過程。如果在重復(fù)模式下,操作人員手動調(diào)節(jié)了搖臂高度,一旦松開搖臂按鈕,搖臂將自動返回程序保存的高度。在任何時候操作人員能夠?qū)⒉擅簷C切換回“學(xué)習(xí)”重新保存一段工作面輪廓曲線。
6在線學(xué)習(xí)功能:當(dāng)工作面輪廓變化,司機可能發(fā)現(xiàn)有必要重新執(zhí)行教學(xué)模式來記憶工作面的輪廓。從自動模式切換到學(xué)習(xí)模式,可開始學(xué)習(xí)模式。
三、測試及應(yīng)用情況
某礦44305工作面從2008年9月份開始采用自動化工藝進行生產(chǎn),生產(chǎn)中實際采煤機速度為6-8m/min,最大可達10m/min,每刀煤平均用時1h,生產(chǎn)班割煤6-7刀,每天割煤14刀,每刀煤平均產(chǎn)量665t,工作面平均日產(chǎn)9310t,最高日產(chǎn)9730t,工作面具備年產(chǎn)300萬t能力。
在自動化測試階段,先后試驗了采煤機尾滾筒隨動割煤、采煤機記憶割煤、采煤機記憶割煤加有線遠程干預(yù)三種自動化工藝。其效果評價如下:
①尾滾筒隨動割煤評價
測試方案:由一個煤機司機操作導(dǎo)向滾筒,尾滾筒隨動,并通過采高設(shè)定及底板控制等參數(shù)進行約束。
測試結(jié)果:可實現(xiàn)單人操作采煤機,煤機司機可根據(jù)工作面變化及時調(diào)整導(dǎo)向滾筒高度,采煤機對頂?shù)装蹇刂戚^好。該工藝必須有操作人員跟機作業(yè),在1.8m采高條件下,當(dāng)采煤機速度超過6m/min時,人員跟機操作困難,采煤機割煤能力得不到充分發(fā)揮。
②采煤機記憶割煤效果評價
測試方案:采煤機采用記憶截割,支架跟隨采煤機自動拉架、推溜,在工作面條件惡劣的區(qū)段對采煤機進行人工干預(yù),工作面變化較大時采煤機學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)刀。正常工作時采煤機司機監(jiān)護煤機運行狀況,遇到緊急情況進行干預(yù)操作,支架工監(jiān)護支架運行情況,對未動作到位的支架進行人工干預(yù)。
測試結(jié)果:采用雙向割煤工藝進行“學(xué)習(xí)/重復(fù)模式”記憶割煤。采煤機可以對不同區(qū)段滾筒高度進行記憶,但試驗過程中發(fā)現(xiàn)煤機在底板變化不大的情況下能夠比較準(zhǔn)確地控制滾筒高度,不割頂?shù)装?;在底板變化較大的地方,對割煤高度控制不好,時常出現(xiàn)割頂、割底、留臺階等情況,影響煤質(zhì),需要加以人工干預(yù)或重新學(xué)習(xí)。另外,該工藝通過采煤機自動重復(fù)示范刀割煤,該方式下不能有效對工作面內(nèi)的設(shè)備和巡視人員的安全狀況進行監(jiān)測。
③采煤機記憶割煤加有線遠程干預(yù)效果評價
測試方案:采用煤機記憶割煤、支架跟機自動化,操作人員根據(jù)工作面機頭監(jiān)控系統(tǒng)提供的信息對煤機及支架進行遠程干預(yù)。該工藝通過采煤機上的攝像系統(tǒng)對工作面進行遠程監(jiān)視,主要解決了工作面內(nèi)設(shè)備和人員的安全問題,并可通過遠程干預(yù)實時調(diào)整采煤機滾筒高度,適應(yīng)煤層變化。
測試結(jié)果:無人工作面自動化工藝在頂?shù)装鍡l件較好的情況下可以實現(xiàn)所要求的功能,實現(xiàn)工作面全自動化、無人化運行。在工作面地質(zhì)條件變化區(qū)域,部分功能受干擾因素較多,應(yīng)用效果有待提高。
存在的主要問題:首先視頻監(jiān)控范圍有限,操作人員無法看到整個工作面設(shè)備的實際運行狀態(tài);發(fā)生支架推拉銷斷、液管損壞、煤機拖拽電纜損壞等緊急情況時無法及時發(fā)現(xiàn)。其次采煤機司機通過視頻監(jiān)測工作面頂?shù)装迩闆r存在一定視覺誤差,無法做到準(zhǔn)確控制采煤機滾筒高度,保證割煤質(zhì)量。
④支架三角區(qū)域自動化試驗效果評價
測試情況:對支架三角區(qū)自動化程序進行了測試,程序可以實現(xiàn)預(yù)期功能。原程序存在三角區(qū)范圍太長的缺點,現(xiàn)在程序已經(jīng)修改,可根據(jù)實際工藝設(shè)置三角區(qū)返刀距離。機頭屬人員相對集中區(qū)域,機頭、機尾端頭支架與刮板機驅(qū)動蓋板間距離較小,在上述區(qū)域運行自動化拉架程序存在一定人員及設(shè)備安全隱患,需在監(jiān)護下運行自動化程序。
轉(zhuǎn)化果平臺咨詢電話:4001817969