一、項目背景
某礦施工的多個掘進頭采用“V型”礦車聯(lián)合刮板輸送機運輸出煤,如某軌道下山運輸環(huán)節(jié)復雜,外圍占用人員較多,每班需要皮帶司機1人、溜子司機2人,絞車司機1人。由于當前采掘一線作業(yè)人員較少,外圍作業(yè)占用較多人員就會嚴重影響掘進工效。因此,技術(shù)人員將設(shè)備的自動化智能化作為研究課題,經(jīng)過修改版原理分析及技術(shù)研究,研發(fā)了裝置。
二、研究內(nèi)容
基于實現(xiàn)一人多崗減人提效的目的,從減少溜子司機入手,通過相關(guān)人員遠程控制溜子減少專職溜子操作人員。
1.裝置組成
超外差遙控刮板輸送機開關(guān)裝置系統(tǒng)由127v變12v隔離變壓器、降壓穩(wěn)壓模塊、超外差接收模塊、超外差遙控器、停止繼電器、開啟繼電器、兩按等部件組成。
2.基本原理
當點動超外差遙控器A鍵時,超外差接收模塊點動開啟繼電器常開觸電閉合控制防爆隔離開關(guān)啟動,當點動超外差遙控器BCD任意一個鍵時,超外差接收模塊點動停止繼電器常開觸電斷開控制防爆隔離開關(guān)停止。同時此設(shè)備可以實現(xiàn)雙路控制,既能使用超外差遙控器控制又能使用兩按控制。該裝置通過人員操作遙控按鈕可在50米范圍內(nèi)實現(xiàn)無線控制,能夠安全快捷的完成刮板輸送機的開停,同時,該裝置的堆煤保護器能夠防止溜頭卸載點處因堆煤過多造成的溜子運轉(zhuǎn)異常。(附裝置效果圖兩張、電路原理圖一張)。
三、應(yīng)用效果
該裝置的應(yīng)用實現(xiàn)了遠程遙控操作,其制作簡單,投入成本低,技術(shù)含量高,實現(xiàn)了操作自動化,減少了人員投入,實現(xiàn)了一人多崗操控,顯著提高了掘進工效。
通過該裝置的應(yīng)用,每班減少1名溜子司機,每年可節(jié)約人工費:
M1=每天節(jié)約人工數(shù)×30天×12月×300元=3×30×12×300=32.4萬元。
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