國內(nèi)在應(yīng)用厚煤層一次采全高的技術(shù)和工藝方面,神府東勝礦區(qū)、晉城寺河煤礦、趙莊礦、鐵法大隆煤礦、邢臺東龐煤礦、神火梁北煤礦等引進國外大采高裝備技術(shù),通過消化轉(zhuǎn)化實現(xiàn)國產(chǎn)化,取得了成功的經(jīng)驗。
針對松軟煤層大采高開采技術(shù),本文列舉幾個典型應(yīng)用案例,總結(jié)其經(jīng)驗,以供設(shè)計和技術(shù)人員參考。
一、某礦3207工作面松軟煤層大采高開采
1.工作面概況
某礦3207工作面為該礦首個大采高綜采工作面,工作面可采走向長1389m,傾斜長220m,煤層平均厚度為5.3m,煤層傾角0~8°,平均為4°。工作面可采儲量212萬t。3#煤層中間存在一層厚約0.28m的碳質(zhì)泥巖夾矸,煤質(zhì)松軟,普氏硬度系數(shù)為0.37~1。偽頂為0.38m泥巖,直接頂為8.96m的炭質(zhì)泥巖,基本頂為5.86m的中粒砂巖。工作面選用ZY12000/28/60D型液壓支架,額定工作阻力12000kN,支撐高度2.8~6.0m,支護強度1.26~1.32MPa。
2.工作面回采設(shè)備
3207工作面配套如下:
3.工作面回采期間出現(xiàn)的問題及解決措施
(1)工作面片幫情況
工作面回采期間,采高多控制在5m左右,最大達到5.5m,針對工作面俯采期間煤壁的片幫量進行了統(tǒng)計分析,觀測時間為一個月,具體情況如下:
分析可知,3207工作面開采時,煤壁片幫的深度均在0.6m以上,最大達到1.47m;隨著工作面推進速度的減緩,工作面煤壁的片幫量明顯增大,當(dāng)工作面日推進度由5.6m減緩至1.6m時,煤壁的片幫量由0.63m增大至1.47m。
末采前期,工作面普遍存在整體片幫現(xiàn)象,片幫深度平均在1m以上,最大處達到2.0m以上,片幫產(chǎn)生的較大煤塊造成采煤機過煤口及轉(zhuǎn)載機口發(fā)生堵塞,需人工對大塊煤進行處理,對工作面高效回采造成了較大影響。經(jīng)現(xiàn)場觀測發(fā)現(xiàn),其嚴(yán)重片幫的主要原因為,工作面回采時,采煤機上滾筒不割頂煤,煤壁上部留有2.0m左右的頂煤,當(dāng)采煤機割過時,頂煤在自重作用下沿裂隙面滑落,或者在移架過程中受伸縮梁的擾動而發(fā)生垮落。
采取措施:回采期間,當(dāng)工作面在斷層及來壓期間,煤壁發(fā)生嚴(yán)重片幫時,采取了局部注漿、超前拉架、降低采高等措施。
(2)設(shè)備穩(wěn)定性
3207大采高工作面設(shè)備可靠性觀測于5月13日開始,統(tǒng)計時間為23天。生產(chǎn)中影響開機率的主要原因是:外部運輸系統(tǒng)、采煤機、刮板輸送機以及順槽皮帶故障較多。
其中刮板輸送機與推移桿十字連接頭損壞率較高,主要原因:機道煤壁側(cè)片幫大塊煤較多,推溜阻力大;工作面底板為松軟泥巖,刮板輸送機推移不平直,易造成溜槽間相互之間的擠壓;連接頭強度較小。
二、某礦3301工作面松軟煤層大采高開采
1.工作面概況
某礦3301大采高工作面傾斜長220m,走向長1024m,煤層厚4.2~6.2m,煤層硬度系數(shù)為0.4~1.32,傾角平均8°。直接頂以泥巖和砂質(zhì)泥巖為主,厚度5.85m,單軸抗壓強度26.4~35.2MPa;直接底為砂質(zhì)泥巖,厚度1.03m,單軸抗壓強度41.3MPa。工作面采用ZY12000/28/62D兩柱掩護式支架,支護強度1.36~1.4MPa。
2.工作面回采設(shè)備
工作面回采設(shè)備配套如下:
3.工作面回采期間出現(xiàn)的問題及解決措施
工作面支架采用了伸縮梁和二級護幫板設(shè)計,開采過程中超前采煤機滾筒3架收護幫板,前滾筒割頂煤,后滾筒裝底煤,割后及時伸出伸縮梁,回采期間工作面推進度多數(shù)在10刀左右。工作面實際回采過程中采高控制在5.8m~5.9m。回采期間工作面煤壁片幫大部分控制在300~500mm,局部受來壓等影響達到1000mm,工作面順利實現(xiàn)了回采。
三、某礦8101工作面7.0m大采高
1.工作面概況
7.0m大采高工作面在某礦新井71采區(qū)8101工作面實施。工作面地面標(biāo)高+903~+905m,井下標(biāo)高+500~+530m,埋深350~450m。煤層傾角5~10o,煤厚5.8~7.5m,平均煤厚6.75m,全煤含夾矸5層,煤層普氏系數(shù)平均1.4,裂隙較發(fā)育。工作面直接頂為泥巖或砂質(zhì)泥巖,平均厚度2.2m,基本頂為砂巖,局部為砂質(zhì)泥巖。工作面斜長270m,走向長度960m,可采長度546m,可采儲量116萬t,工作面相對瓦斯涌出量2.1m3/t。
2.工作面回采設(shè)備
工作面設(shè)備配套情況如下表所示:
3.工作面回采期間出現(xiàn)的問題及解決措施
觀測從9月7日開始,截止10月28日連續(xù)推進126米,日平均推進6刀,其中單班最高推進度為4刀,單日最高推進度為8刀。工作面回采初期,割煤高度多控制在5.0m左右,當(dāng)工作面正常推進時,煤壁割煤高度增至6.5m左右,最大割煤高度達到7.0m?;夭沙跗?,工作面礦壓顯現(xiàn)較緩和,煤壁僅局部出現(xiàn)片幫,片幫現(xiàn)象并不明顯。
3.1.設(shè)備故障
工作面回采過程中出現(xiàn)的問題主要為綜采設(shè)備故障,如下:
(1)刮板輸送機液力耦合器故障較多
由于工作面刮板輸送機功率較大,為了保證刮板輸送機的正常啟動,采用了軟啟動裝置—液力耦合器。液力耦合器對水質(zhì)的要求較高,為了保證其正常使用,從地面專門制作了純凈水管路一條,直通工作面。工作面推進過程中液力耦合器經(jīng)常出故障,常發(fā)生刮板輸送機電機不能啟動的現(xiàn)象,經(jīng)過分析其主要原因如下:
1)管路連接問題
純凈水管路間采用螺栓加橡膠墊的方式連接,連接時容易出現(xiàn)各螺栓受力不均的情況,當(dāng)管路壓力較大時管內(nèi)的純凈水容易將橡膠墊沖壞,造成到達工作面的水壓降低。液力耦合器具有自我保護裝置,在閥門的前方有壓力傳感器,當(dāng)檢測到水壓低于2MPa時,液力耦合器變自動閉鎖,造成刮板輸送機電機不啟動。
2)純凈水管路缺少專門過濾裝置
工作面順槽內(nèi)的純凈水管路沒有專門的過濾裝置,由于采用鐵質(zhì)管路造成到達工作面的純凈水含有鐵銹等雜質(zhì)。液力耦合器的沖液閥經(jīng)常被堵塞,沖液閥不能正常復(fù)位,造成耦合器的壓力探頭監(jiān)測到的水壓下降,最終導(dǎo)致刮板輸送機電機不能正常啟動。
(2)刮板輸送機減速器漏液
刮板輸送機減速器的密封存在問題,經(jīng)常發(fā)生漏液現(xiàn)象,由于減速器內(nèi)的潤滑液不足造成了減速器的損壞。
(3)采煤機故障
采煤機組出現(xiàn)了滑靴損壞及機組漏油的現(xiàn)象。
(4)膠帶輸送機輸送能力小,常出現(xiàn)溢煤現(xiàn)象
順槽膠帶輸送機輸送能力為2300t/h,皮帶帶速較低只有3.15m/s。工作面采煤機的割煤能力為4200 t/h,刮板輸送機的能力為3600 t/h,轉(zhuǎn)載機的能力為4000 t/h,破碎機能力為4500 t/h,可見工作面設(shè)備的能力遠高于順槽皮帶的運輸能力。當(dāng)工作面在采煤機割煤時發(fā)生片幫等情況時,工作面的瞬時出煤量較大,常造成順槽皮帶的溢煤,需人工進行清理溢煤,當(dāng)溢煤量大時工作面停機。
(5)轉(zhuǎn)載機單鏈斷裂
轉(zhuǎn)載機帶入錨桿,造成轉(zhuǎn)載機單鏈斷裂。
3.2.回采工藝問題
(1)移架速度較
根據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計,工作面回采期間采煤機正常割煤速度為3.0m/min,連續(xù)移架時間為65s/架(支架中心距為2.05m),折算成移架速度為1.89m/min。工作面單架降架、移架、升架的總時間為28s/架,打護幫板時間為28.5s/架,支架工在架間移動的時間為12.5s/架??梢娭Ъ芄ぴ谝萍苓^程中耗費在打護幫板的時間較長,工作面經(jīng)常出現(xiàn)移架滯后采煤機10架以上的情況,因此建議增加支架工數(shù)量,提高移架速度,防止移架較慢造成的片幫冒頂現(xiàn)象。
(2)工作面端頭支架過渡區(qū)易出現(xiàn)大塊矸石
工作面平均采高為6.3m,最大采高達到7.0m,兩順槽高度4.5m沿底板掘進,工作面采用緩慢過渡的方式。
由于煤質(zhì)較軟致使端頭過渡區(qū)頂煤發(fā)生冒落,過渡支架上方不接頂,支架初撐力不足,進而造成過渡區(qū)域頂板破碎。移架時經(jīng)常有大塊矸石掉落,嚴(yán)重影響工作面推進速度,如9.23號僅處理大塊矸石花費4小時,因此建議在端頭對煤體進行化學(xué)加固或在過渡區(qū)域采取大側(cè)護板直接過渡的方式。
(3)端頭割煤速度較慢
采煤機割端頭6m煤壁所需時間約需15分鐘,折合割煤速度為0.4m/min,速度較慢,其原因如下:工作面順槽采用錨桿錨索支護,當(dāng)采煤機割透煤壁時會將錨桿割出,為了避免割出的錨桿損壞破碎機,需停采煤機、刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機,然后人員進入工作面將割下的錨桿取出。由于無法一次將割下的錨桿找全,工作面要停3~5次才能將錨桿全部取出,致使端頭割煤速度較慢。
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