一、成果特點
某煤炭洗運中心金龍輸煤皮帶全長15.5㎞,上連生產(chǎn)礦區(qū),下接洗煤廠,是公司煤炭輸送的大動脈,一旦停運對公司的產(chǎn)運銷造成極大影響。輸煤皮帶經(jīng)過區(qū)域有煤礦生產(chǎn)造成地面下陷,同時造成皮帶運輸機同步下沉,治理期間要求不能影響皮帶的正常運行,既要保證治理工程的安全施工,又要保證不影響上游煤礦的生產(chǎn)。皮帶下陷治理原定施工方案為在皮帶機旁豎立長6m、高4.5m的雙梁門型框,底部利用方木(半圓木)墊襯,再通過導鏈來調整糾偏皮帶機架。但是受現(xiàn)場條件限制,要全方位移動此框架需要50T以上吊車1輛,且需要20多人共同協(xié)作方可,不僅費時費力,而且效率極低。為此,在治理的過程中,技術人員大膽創(chuàng)新,結合現(xiàn)場實際情況把雙梁門型框架改造為單梁門型框架,在實際應用中達到了良好的效果。
二、研究內容
1.技術方案
單梁門型框架焊接使用16#工字鋼,寬度超皮帶機機架1m,高度3.1m,可有效提升皮帶機高度1.5m。根據(jù)24小時不間斷跟蹤測量,如果地面下陷范圍在1m以內,則利用導鏈和門型框架的上下來調整皮帶機機架的下陷,利用導鏈和門型框架的左右來糾偏調整皮帶機機架的直線走向。如果地面下陷范圍超過1m,則先放松導鏈,然后在門型框架下墊襯方木(半圓木),必要時回填土方,抬高框架底座后再利用導鏈和門型框架調整糾偏皮帶機機架。因單梁門型框架體積小,不僅投入的人工及機械大幅減少,而且皮帶機的下陷糾偏治理效率顯著提高。
2.關鍵技術
該成果的關鍵技術是單梁門型框架的焊接,增加皮帶機機架強度,以及通過門型框架治理皮帶機的下陷和偏移。門型框架的焊接采用12#或16#槽鋼,增加皮帶機機架強度采用8#槽鋼,調整糾偏皮帶機機架采用5T的導鏈,抬高門型框架采用8T吊車或裝載機,門型架底部墊襯采用1.35米長的方木(半圓木)或采用土方回填。
整個治理過程需派專人24小時觀察,每1小時監(jiān)測調整一次皮帶機的張力,待皮帶機下陷穩(wěn)定后,再利用門型框架進行皮帶機下陷糾偏治理。(現(xiàn)場應用情況如下圖所示)
雙梁門型框架實物圖
單梁門形框架實物圖
3.工藝流程
①先將皮帶機機架底部使用12#槽鋼縱向焊接,并在皮帶機機架底部每3m間隙進行十字交叉焊接8#槽鋼,以增加皮帶機機架的強度。
②在下陷皮帶機每間隔6m豎立1架單梁門型框架,每個框架梁上懸掛2個5T導鏈,與縱連槽鋼下部的橫擔連接,利用導鏈和門型框架的上下來調整皮帶機機架的下陷。
③每間隔12m在機架底部與框架導鏈連接固定,利用導鏈和門型框架的左右來糾偏調整皮帶機機架的直線走向。
④地面下陷范圍在1.0m以內時,可單獨利用導鏈調整。地面下陷在1.0m以上時,需利用8T吊車將門型框架連同皮帶機機架吊起,在框架底部四角墊襯方木(半圓木),必要時回填土方。
三、應用效果
1.原先抬高雙梁門型框架1次用時2小時,使用吊車50T,投入人工20多人,共計投入費用8000元。成果應用后,抬高單梁門型框架1次用時0.5小時,使用吊車8T,投入人工10人,共計費用3400元。
2.比雙梁門型框架減少了6m長的連接鋼材,降低了制作成本;抬高框架由20多人減少為10人,降低了人工成本;抬高框架由50T吊車改為8T吊車,降低了機械投入。
3.采用新成果后較舊方法多輸送原煤32.15萬噸,較汽車路運節(jié)約原煤輸送成本約738萬元。
4.該成果既保證了治理效果又減少了開支;由大化小,提高效率,降低成本,大大減少了因施工而影響正常生產(chǎn)的時間,增強了整個施工的連續(xù)性。
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