水倉是煤礦井下必不可少的安全設(shè)施之一,其主要作用是存集井下各處涌水,對礦井水 可起存放緩沖作用,可提高礦井水害防治能力,能夠保證煤礦安全生產(chǎn)。礦井涌水中攜帶大量以煤、巖顆粒為主的固體懸浮物,水中懸浮物逐漸在水倉底部淤積,減小了水倉的有效容積,形成安全隱患。為保障礦井生產(chǎn)安全,井底水倉淤泥必須定期進(jìn)行清理,水倉清淤工作存在安全風(fēng)險(xiǎn)大、作業(yè)環(huán)境差、勞動強(qiáng)度大、耗費(fèi)時間長、機(jī)械故障多、設(shè)備損壞率高等問題。同時由于礦井水中懸浮物濃度較大,排水過程中對主排水泵葉輪造成較大磨損,排水泵維修周期縮短,維修費(fèi)用增加,單位排水電耗增加。
“水倉防淤積系統(tǒng)”利用多級磁分離技術(shù),在污水進(jìn)入水倉前進(jìn)行凈化處理,變“礦井水倉被動清淤”為“主動預(yù)防積淤”,有效地解決了水倉淤積的難題。
項(xiàng)目首次在井下應(yīng)用多級磁分離技術(shù)對礦井水進(jìn)行處理,2018 年 2 月份通過專家項(xiàng)目鑒定。系統(tǒng)主要應(yīng)用在礦井采區(qū)水倉、中央水倉等容易造成淤積的場所。為保證礦井安全生產(chǎn),系統(tǒng)采用冗余設(shè)計(jì),當(dāng)防淤積系統(tǒng)出現(xiàn)故障或維修維護(hù)時,礦井水臨時通過備用通道流入水倉。
一、多級磁分離技術(shù)處理礦井水優(yōu)點(diǎn)
多級磁分離技術(shù)是針對含有金屬微粒、磁化顆粒等導(dǎo)磁性污染物的污染水體的處理技術(shù),通過投加混凝劑、助凝劑使污染物形成磁性絮團(tuán),利用污染物的導(dǎo)磁性物理特性,借助多級磁分離設(shè)備將磁性絮團(tuán)快速吸附分離,達(dá)到水質(zhì)凈化的目的,技術(shù)優(yōu)點(diǎn)如下:
(一)采用永磁磁鋼,構(gòu)造分離磁場,技術(shù)穩(wěn)定成熟
(二)多級磁分離處理時間短,占地面積小
聚磁組合磁盤表面產(chǎn)生的磁力能快速地捕捉到微磁性絮團(tuán),從而可以采用一體化、短流程的設(shè)備集成,使水處理凈化過程的時間縮短,大大優(yōu)于傳統(tǒng)的沉淀法。與傳統(tǒng)處理方法相比,設(shè)備分離時間短,相應(yīng)的設(shè)備占地僅為傳統(tǒng)工藝的 30%。
(三)與傳統(tǒng)工藝比運(yùn)行成本低
多級磁分離依靠強(qiáng)磁力進(jìn)行吸附和分離,不需要大量的藥劑使水體中的懸浮物形成大的絮團(tuán),而僅需微絮凝。與常規(guī)的混凝沉降系統(tǒng)比較,節(jié)約水處理藥劑使用量,節(jié)省藥劑費(fèi)用,同時設(shè)備總裝機(jī)功率低,電耗少,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定使用壽命長,維修費(fèi)用低,綜合運(yùn)行成本為傳統(tǒng)工藝的 1/2。
(四)出渣污泥濃度高
多級磁分離污泥含泥量大于 70000mg/L,含水率小于 93%(普通沉淀污泥含水率為98%-99%),可不經(jīng)過濃縮直接進(jìn)入脫水設(shè)備,節(jié)省污泥濃縮池占地和污泥脫水設(shè)備選型時的大小。
二、項(xiàng)目簡介
煤礦井下水倉防淤積系統(tǒng)采用“三級顆粒濃縮去除+污泥脫水處理”實(shí)施方案,煤泥處理分為大顆粒去除、中小顆粒去除、細(xì)微顆粒去除和污泥脫水處理四個步驟,將礦井水中的煤泥去除并脫水處理,提前將礦井水中的懸浮物分離、濃縮、脫水、機(jī)械外運(yùn)處理,實(shí)現(xiàn)水倉防淤積。
(一)大顆粒篩分去除
系統(tǒng)在水溝前端設(shè)計(jì)、安裝滾筒篩,去除礦井水中所含的大顆粒,滾筒篩現(xiàn)場照片如圖1所示。
(二)中小顆粒重力自然沉淀+泵送去除
根據(jù)礦井水中不同懸浮顆粒的沉降特性和規(guī)律,合理設(shè)計(jì)沉淀池尺寸,改變過流面積,降低水流速度,利用重力實(shí)現(xiàn)自然沉淀,并通過預(yù)設(shè)的污泥泵將沉淀物排入煤泥集中池。沉淀池一座分四格,根據(jù)礦井涌水量、水流速度設(shè)計(jì)沉淀池尺寸如下: 預(yù)沉池結(jié)構(gòu)布置示意圖如圖 2 所示。
(三)細(xì)微顆粒多級磁分離
細(xì)微顆粒多級磁分離工藝中集中了藥劑投加、磁絮凝反應(yīng)、磁盤分離、磁種循環(huán)、污泥處理等工藝環(huán)節(jié),經(jīng)過過濾、沉淀處理的水首先進(jìn)入磁絮凝反應(yīng)系統(tǒng),投加磁種和混凝劑(PAC、PAM)后在反應(yīng)池內(nèi)充分混合,使懸浮物在較短時間內(nèi)形成以磁種為載體的絮團(tuán),經(jīng)過絮凝反應(yīng)之后的水自流進(jìn)入磁盤分離系統(tǒng),多級磁分離機(jī)通過磁盤吸附分離,使出水水質(zhì)達(dá)到設(shè)計(jì)出水指標(biāo),處理后的清水自流進(jìn)入中央水倉;由多級磁分離機(jī)吸附分離出的煤泥經(jīng)卸渣裝置刮下后進(jìn)入磁體循環(huán)系統(tǒng),由磁鼓對磁種進(jìn)行回收后循環(huán)使用,回收磁種后的煤泥經(jīng)煤泥中轉(zhuǎn)池收集后再用污泥泵輸送至煤泥處理系統(tǒng)進(jìn)行脫水處理。
(四)煤泥脫水
水倉防淤積系統(tǒng)運(yùn)行的各個環(huán)節(jié)都產(chǎn)生大量的煤泥,其中第一級經(jīng)滾筒篩過濾產(chǎn)生的煤泥直接裝車外運(yùn);第二級經(jīng)沉淀產(chǎn)生的煤泥由污泥泵抽排進(jìn)入煤泥集中池;第三級經(jīng)超磁分離機(jī)分離出的煤泥先進(jìn)入煤泥中轉(zhuǎn)池,積累一定量后由污泥泵抽排進(jìn)入煤泥集中池。煤泥集中池內(nèi)的煤泥經(jīng)料位計(jì)檢測,積累到一定程度后由污泥泵抽排進(jìn)入污泥脫水設(shè)備進(jìn)行脫水處理,脫水處理后的低含水煤泥裝車外運(yùn)。煤泥脫水現(xiàn)場照片如圖 3。
(五)電氣控制系統(tǒng)
電氣控制系統(tǒng)主要包括防爆配電柜、防爆控制箱、檢測用傳感器等電氣單元。防爆控制箱以西門子 PLC 作為控制主機(jī),實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場設(shè)備的自動、手動控制功能。
(六)處理效果
經(jīng)大顆粒去除、預(yù)沉淀、絮凝反應(yīng)后的礦井水成絮團(tuán)進(jìn)入多級磁分離機(jī),經(jīng)多級磁分離機(jī)去除其中的細(xì)微顆粒物絮團(tuán),清水直接進(jìn)入中央水倉,絮凝反應(yīng)及多級磁分離處理效果見圖4,5,6。
(七)主要技術(shù)指標(biāo)
達(dá)到的目標(biāo)及主要技術(shù)指標(biāo):
(1)出水指標(biāo): SS≤20mg/L;PH:6~9
(2)處理水量:200—600m3/h
(3)水倉清淤時間的間隔大于 5 年
(八)效益分析
1)社會效益
項(xiàng)目實(shí)施完成后,社會效益主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
①可提前將礦井水中的懸浮物分離、濃縮、脫水、機(jī)械外運(yùn)處理,實(shí)現(xiàn)水倉防淤積功能,把礦井水倉被動清淤變?yōu)橹鲃宇A(yù)防積淤,減少水倉煤泥淤積風(fēng)險(xiǎn);從根本上解決傳統(tǒng)水倉清淤工作中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)大、作業(yè)環(huán)境差、勞動強(qiáng)度大、耗費(fèi)時間長等問題。
②可增加井底水倉的有效容積,提高了礦井水害防治能力,保證了煤礦安全生產(chǎn)。
③減小流體狀煤泥外運(yùn)過程中對沿途環(huán)境的二次污染。
④減少了顆粒污染物的排放量,最大限度的減少煤泥的外排,減少對水系及周圍環(huán)境的污染,對礦區(qū)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)起到積極的作用。
2)經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目實(shí)施完成后,直接經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
①項(xiàng)目完成后,水倉不存在煤泥淤積現(xiàn)象,可以最大程度實(shí)現(xiàn)“避峰填谷”排水,節(jié)約礦井排水電費(fèi)。
②減少水倉清淤費(fèi)用。礦井水倉清淤難度大,耗時長,耗費(fèi)大量的人力、物力,項(xiàng)目完成后,可以保證 5~7 年水倉不清淤,節(jié)約大量水倉清淤人工費(fèi)、材料費(fèi)。
③降低主排水泵維護(hù)費(fèi)用。項(xiàng)目實(shí)施后,主排水泵排水由污水變成清水,可以減少主排水泵磨損,減少主排水泵的維修維護(hù)費(fèi)用。
三、推廣應(yīng)用