“綠色開采”
全方位推動高質(zhì)量發(fā)展的生態(tài)底色
煤炭是重要的基礎(chǔ)能源和工業(yè)原料,對于“雙主業(yè)”的潞安化工集團(tuán)來說,煤炭產(chǎn)業(yè)是主業(yè),更是基業(yè)。近年來,潞安化工集團(tuán)積極響應(yīng)山西省開展能源革命綜合改革試點的號召,大力實施以膏體充填技術(shù)、覆巖離層注漿技術(shù)、柔模沿空留巷技術(shù)等為代表的的綠色開采技術(shù),推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)“減、優(yōu)、綠”發(fā)展,“綠色開采”已經(jīng)成為了企業(yè)全方位推動高質(zhì)量發(fā)展的生態(tài)底色。
膏體充填開采 生產(chǎn)生態(tài)兩相宜
在傳統(tǒng)印象中,煤炭開采往往伴隨著產(chǎn)生大量煤矸石占用土地,污染環(huán)境以及開采后的地表塌陷、水體破壞等生態(tài)環(huán)境問題。但在如今的潞安化工高河能源公司,伴隨著膏體充填開采技術(shù)的應(yīng)用,這一現(xiàn)象正在逐漸改變。
▲ 高河能源綠色充填開采示范基地全景
膏體充填開采也被稱為“置換開采”,簡單來說就是把廢棄物,在地面加工成類似牙膏狀高濃度漿體,并通過管道輸送到井下采空區(qū),置換出傳統(tǒng)工藝采不出來的礦產(chǎn)資源。作為山西省唯一一座矸石返井充填和充填開采試點的礦井,在高河能源公司,礦井生產(chǎn)伴生的煤矸石由以往的廢棄物正變成充填材料返回到井下。
以高河能源已結(jié)采的E1302充填工作面為例,累計回采產(chǎn)量48.6萬噸,充填膏體27.68萬方,消耗矸石47.2萬噸。通過膏體充填開采不僅解決了矸石外排,減少矸石占地、環(huán)境污染,同時最大限度控制了地表變形,還能享受煤炭資源稅減免政策,取得良好的生態(tài)環(huán)保效益。在中煤協(xié)對“采空區(qū)高效充填”“矸石基固廢返井”兩個項目的科技成果鑒定中,專家組一致認(rèn)為:經(jīng)濟和社會效益顯著,項目成果整體達(dá)到國際領(lǐng)先水平。
目前,高河能源公司已探索出了膏體充填開采的六方面核心技術(shù),形成了“三精兩高一智能”的充填模式,并在E1306工作面實施過程中持續(xù)進(jìn)行工藝進(jìn)行優(yōu)化。據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,高河能源年產(chǎn)矸石約130萬噸—165萬噸,通過充填開采將廢棄矸石資源化利用,未來將有望實現(xiàn)“矸石零排放”;此外,通過充填開采還可以有效保護(hù)巖層“關(guān)鍵層”、含水層,實現(xiàn)“地面零沉降”、“水體零破壞”,對煤礦綠色生產(chǎn)有著積極的意義。
覆巖隔離注漿開采 發(fā)展生態(tài)雙受益
潞安化工集團(tuán)的前身是潞安集團(tuán),已有近百年的煤炭開采歷史,隨著開采時間的延續(xù),資源接續(xù)問題日益突出??扇Χ▋α繙p少,服務(wù)年限縮短,在山西省內(nèi)的35座礦井中,剩余服務(wù)年限不足5年的礦井達(dá)10座,合計產(chǎn)能2250萬噸。而覆巖隔離注漿充填技術(shù)成為解決這些礦井“燃眉之急”,延長礦井“壽命”的“綠色”方案。
以潞安化工集團(tuán)旗下的夏店、王莊、五陽三座礦井為例。
▲ 夏店礦覆巖隔離注漿地面鉆場
夏店煤礦為釋放風(fēng)井保護(hù)煤柱部分煤炭資源,于2018年在集團(tuán)首次引進(jìn)覆巖隔離注漿開采技術(shù)。從已經(jīng)結(jié)采的試驗工作面3117工作面來看,釋放壓煤37.5萬t,累計注漿34.5萬m3,注灰量25.6萬t,地面最大沉降量控制在10.9mm,在達(dá)到控制地面變形目標(biāo)的同時,還實現(xiàn)利潤4000余萬元。
王莊煤礦為釋放新208國道及其構(gòu)筑物下壓覆煤炭資源,在8110工作面進(jìn)行注漿充填試驗,累計注漿82萬t,注灰42萬t,通過項目實施,釋放煤量62萬t,并有效控制了新208 國道(一級公路)的沉降,達(dá)到了預(yù)期目的,同時有效解決了附近電廠粉煤灰處理問題,收到了良好的經(jīng)濟效益與社會效益。
五陽煤礦為解決80采區(qū)高壓線塔等構(gòu)筑物壓覆煤炭資源,在8006工作面使用覆巖隔離注漿開采技術(shù),工作面推進(jìn)1130米,施工31個鉆孔注漿,累計消耗粉煤灰92.9萬t,釋放煤量230萬t,地面最大沉降量控制在697mm,達(dá)到控制地面變形目標(biāo),實現(xiàn)了高壓線塔下保護(hù)性開采。
覆巖隔離注漿充填技術(shù)的成功應(yīng)用,對釋放鐵路、公路下煤炭資源,帶來了新出路,在覆巖隔離注漿充填中,加入矸石等廢棄物,還可以進(jìn)一步解決矸石處理問題。同時,解放建筑物下的壓煤資源,延長了礦井壽命,增加人員就業(yè)機會,展現(xiàn)出了良好的社會效益和生態(tài)效益。
沿空留巷開采 效率安全齊升級
煤炭,作為一種不可再生資源,提高資源回收率是整個行業(yè)的不懈追求。而傳統(tǒng)采煤方法在煤炭開采過程中需留下煤柱,造成極大的資源浪費。近年來,隨著無煤柱開采技術(shù)的逐漸成熟,新技術(shù)的應(yīng)用成為提升資源回收率的一個重要手段,而沿空留巷技術(shù)就是無煤柱開采技術(shù)的一各重要發(fā)展方向。
簡單來說,沿空留巷就是在工作面回采過程中,通過有效的巷旁支護(hù)和巷內(nèi)支護(hù)技術(shù),將工作面的回采巷道保留下來,作為鄰近工作面的一條回采巷道使用。采用這一技術(shù),每個回采工作面可以少掘1條順槽,回采巷道掘進(jìn)率降低30%以上,極大緩解礦井采掘銜接矛盾;還能實現(xiàn)無煤柱開采,提高采出率10%以上,有效延長礦井服務(wù)年限;此外,工作面實現(xiàn)了Y型通風(fēng),還可以有效消除了回風(fēng)隅角瓦斯積聚,保證礦井安全高效生產(chǎn)。
自2013年5月開始,潞安化工集團(tuán)在高河煤礦E1302工作面進(jìn)行試驗煤礦無煤柱沿空留巷技術(shù),并于2017年利用沿空留巷成功留設(shè)的巷道條件,著手進(jìn)行復(fù)用沿空留巷無煤柱開采的探索與研究。2018年1月-12月首次在W1319工作面試驗復(fù)用W1318工作面沿空留巷,利用“W型+高抽”進(jìn)行了無煤柱開采,并取得了成功經(jīng)驗,在原有沿空留巷技術(shù)減少煤柱的基礎(chǔ)上,真正實現(xiàn)了相鄰工作面的完全無煤柱開采。
截至目前,沿空留巷技術(shù)已在潞安化工集團(tuán)的高河、常村、余吾、李村、漳村、司馬、古城、王莊、郭莊、慈林山、新元等14座礦井進(jìn)行應(yīng)用,初步形成了柔模混凝土沿空留巷、墩柱式沿空留巷等無煤柱開采模式,各礦井累計沿空留巷68000余米,復(fù)用沿空留巷13000余米,多回收煤炭資源1000余萬噸。
煤炭作為我國的基礎(chǔ)能源之一,綠色開采就是要實現(xiàn)資源開發(fā)利用最優(yōu)化和生態(tài)環(huán)境影響最小化。山西作為煤炭大省,為縱深推進(jìn)能源革命綜合改革試點,全方位推動高質(zhì)量發(fā)展,近日出臺了《關(guān)于促進(jìn)全省煤炭綠色開采的意見》,綠色開采已成為煤炭企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必答題,而潞安化工集團(tuán)在煤炭綠色開采上的積極探索,無疑更加厚重了企業(yè)實現(xiàn)全方位高質(zhì)量發(fā)展的生態(tài)底色。
來源:潞安化工